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2.AI-808調(diào)節(jié)器在液位自動化控制上的應(yīng)用
點(diǎn)擊次數(shù):3810 更新時間:2012-04-01

前言

在江西銅業(yè)公司永平銅礦選礦廠尾礦原有四個砂泵池采用了液位自動控制,因控制系統(tǒng)中所用E27系列進(jìn)口調(diào)節(jié)器價格昂貴,隨著調(diào)節(jié)器內(nèi)部元件的逐漸老化,故障率明顯增加。采用國產(chǎn)儀表取代進(jìn)口調(diào)節(jié)器已成為當(dāng)務(wù)之急。2001年1月份,選礦廠經(jīng)過分析和比較,在尾礦泵池液位控制上試用國產(chǎn)AI-808人工智能調(diào)節(jié)器,與VEGASON52K液位計(jì)、DFD-1000手操器和ZKJ-210執(zhí)行機(jī)構(gòu)共同組成了二號泵站3#泵池液位自動控制系統(tǒng),經(jīng)現(xiàn)場參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)節(jié)整定,成功地實(shí)現(xiàn)了對泵池液位自動控制,取得了良好的效果。

AI-808調(diào)節(jié)器簡介

AI-808型調(diào)節(jié)器是國產(chǎn)較先進(jìn)的儀表,內(nèi)部采用了高性能的ASIC芯片和模塊化硬件設(shè)計(jì),在輸入、輸出信號上均采用了數(shù)字校正技術(shù),以消除穩(wěn)定性較差的可調(diào)電阻所帶來的誤差;通過自動調(diào)零技術(shù)的應(yīng)用可長期使用而不會產(chǎn)生零點(diǎn)漂移,測量數(shù)字穩(wěn)定;具有多種輸入、輸出規(guī)格和報(bào)警方式設(shè)置。不僅具備手動/自動無擾動切換操作功能,還具備手動自整定和顯示輸出值等,以及用作伺服放大器直接控制閥門位置的比例輸出,電源可在85-264VAC(50-60HZ)寬范圍內(nèi)波動,在強(qiáng)干擾的環(huán)境下也能保證測量的精度和工作的穩(wěn)定性。

泵池液位自動控制與接線原理

泵池液位自動控制和接線原理分別如圖1、圖2所示

        

     
泵池液位自動控制功能的實(shí)現(xiàn),是由VEGASON52K液位計(jì)將檢測到的液位信號,轉(zhuǎn)換成4-40mA的電流輸出信號,經(jīng)電阻進(jìn)到調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)器作數(shù)據(jù)分析處理后,根據(jù)控制功能參數(shù)的設(shè)置要求,驅(qū)動中間繼電器1ZJ或者2ZJ,控制ZKJ-210執(zhí)行機(jī)構(gòu)的正、后轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)砂泵液力耦合器的油量,從而達(dá)到增大或減少砂泵輸出功率,穩(wěn)定泵池液面的目的。
 

AI-808調(diào)節(jié)器參數(shù)功能及設(shè)置說明
 AI-808調(diào)節(jié)器參數(shù)功能
正確設(shè)置AI-808調(diào)節(jié)器的控制參數(shù)是液位能否實(shí)現(xiàn)自動控制的關(guān)鍵,共有23個參數(shù)需要放置,8個現(xiàn)場參數(shù)需要定義,各參數(shù)代號、含義和設(shè)定值如表1所示

表1 AI-808調(diào)節(jié)器參數(shù)功能表
參數(shù)代號 參數(shù)含義 設(shè)定值
HIAL      上限值報(bào)警        85(見說明1)
LOAL      下限值報(bào)警        50(見說明2)
DF       回差           0.3
CTRL      控制方式         5(見說明3)
M5       保持參數(shù)         2.0
P        速率參數(shù)         2
T        滯后時間         3 秒
CTL       輸出周期         4 秒
SN        輸出規(guī)格         33(見說明4)
DIP       小數(shù)點(diǎn)位置        1
DIL       輸入下限顯示值      0
DIH       輸入上限顯示值      100
SC       主輸入平移修正      0
OPI       輸出方式         5(見說明5)
OPL       輸出下限         0
OPH       輸出上限         100
ALP       報(bào)警輸出設(shè)定       15(見說明6)
CF       系統(tǒng)功能選擇       15
ADDR      通訊地址         0
BAUD      通訊波特率        9600
DL       輸入數(shù)字濾波       1
RUN       運(yùn)行狀態(tài)及上電顯示處理  1(見說明7)
LOC       參數(shù)修改級別       1(見說明8)
EP1—EP8    現(xiàn)場參數(shù)定義        (見說明9)
 

 設(shè)置說明
① 上限報(bào)警值的設(shè)定根據(jù)泵池液位的控制要求而定,且需要考慮操作人員處理問題時間。
② 下限報(bào)警值的設(shè)定是為了防止打空泵或空氣進(jìn)入泵內(nèi),提前發(fā)出報(bào)警的信號。
③ CTRL=5,表示AI-808調(diào)節(jié)器作為伺服放大器作用,儀表將測量值直接作為輸出值輸出。
④ 輸入規(guī)格Sn=33,表示輸入為1-5VDC信號。
⑤ OPI=5,表示無閥門反饋信號的位置比例輸出,由主輸出及報(bào)警1控制繼電器直接驅(qū)動ZKJ-210執(zhí)行機(jī)構(gòu)正、反轉(zhuǎn)。
⑥ ALP=15,表示上、下限報(bào)警均由AL2輸出,且在下顯示器交替顯示報(bào)警符號(高HIAL,低LOAL),使操作人員能迅速了解儀表報(bào)警原因。
⑦ RUN=1,表示儀表工作在自動狀態(tài)
⑧ 參數(shù)修改級別,LOC=1,表示可顯示查看現(xiàn)場參數(shù),不允許修改,但允許設(shè)置給定值,通過參數(shù)鎖功能的設(shè)定,預(yù)防了無關(guān)人員亂動而影響儀表的正常運(yùn)行。
⑨ 當(dāng)儀表的參數(shù)設(shè)置完畢后,大多數(shù)參數(shù)將不再需要現(xiàn)場工人進(jìn)行設(shè)置,并且現(xiàn)場操作工對許多參數(shù)不理解,有可能產(chǎn)生誤操作而將參數(shù)更改成錯誤的數(shù)值,影響儀表的正常工作。故對操作工可以理解需要改動的參數(shù)通過EP1-EP8定義1-8個現(xiàn)場參數(shù)給操作工使用。
儀表的安裝與調(diào)試
 VEGASON52K超聲波液位計(jì)
首先將儀表進(jìn)行上電檢查,根據(jù)泵池現(xiàn)場實(shí)際液位變化進(jìn)行程序參數(shù)的設(shè)置,如所測介質(zhì)的類型、量程、輸出方式等,并按技術(shù)要求作好安裝前的模擬調(diào)校,使液位的高低與輸出信號成線性相關(guān)變化。由于尾礦泵池屬開口容器,在制作探頭位架時,必須考慮到儀表與容器壁之間保持一定的距離,即要避開檢測的盲壓;且保持傳感器的中心軸線與介質(zhì)表面垂直。同時,在超聲波傳感器的錐形發(fā)射角內(nèi)不能有其他雜物件,以避免產(chǎn)生虛假回波而影響測量的準(zhǔn)確度。
 DFD手操器與ZKJ-210執(zhí)行器的調(diào)試
DFD-1000型電動操作器是采用“開關(guān)操作制”的原理進(jìn)行手/自動的切換和操作的,當(dāng)切換開關(guān)處于手動位置時,①、②輸入端分別與⑾、⑿輸出端開路,由操作開關(guān)控制⑾、⑿端是否得電,并根據(jù)位置反饋信號的大小來控制通電時間的長短;當(dāng)切換開關(guān)處于自動位置時,①與⑾相通,②與⑿相通。而由AI-808調(diào)節(jié)器來控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)ZJK-210,從而達(dá)到AI-808調(diào)節(jié)器根據(jù)液位變化來控制ZKJ-210角行程,調(diào)節(jié)砂泵輸出功率,穩(wěn)定泵池液位。
在儀表按要求接好控制線后,對ZKJ-210執(zhí)行器的角行程與位置反饋信號的變化的一致性進(jìn)行調(diào)校,通過粗調(diào)和電位器細(xì)調(diào),使執(zhí)行器角行程零位的滿量程分別對應(yīng)4-20m成線性變化輸出(在DFD表頭有指示),并用操作器手動操作進(jìn)行試驗(yàn),同時檢查1XC和2XC行程限位開關(guān)是否達(dá)到規(guī)定技術(shù)限位要求。
 
 系統(tǒng)調(diào)試
動態(tài)系統(tǒng)調(diào)試是實(shí)現(xiàn)液位自動控制zui重要的一步。首先檢查AI-808調(diào)節(jié)器能否通過中間繼電器實(shí)現(xiàn)手動控制調(diào)節(jié),以及執(zhí)行器正、反轉(zhuǎn)控制方向的一致性,再檢查液位高低報(bào)警功能、行程控制開關(guān)限位和保護(hù)功能是否正常,液位的測量指示正確否?在完成手動聯(lián)動試驗(yàn)后,將泵池液面通過手動控制穩(wěn)定在工藝要要求的區(qū)域范圍內(nèi)變化,先把DFD-1000手操器投向自動控制,再將AI-808投入自動觀看自控系統(tǒng)能夠根據(jù)液位的動態(tài)變化進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)節(jié),在此基礎(chǔ)上再啟動自整定功能,以獲得*的系統(tǒng)控制參數(shù)。待自整定結(jié)束后,將系統(tǒng)控制參數(shù)記錄好,同時對參數(shù)進(jìn)行必要的密碼鎖定。
效果
經(jīng)過2個多月的實(shí)際運(yùn)行和跟蹤考核,液位自動控制*達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求,且由于增設(shè)了低位報(bào)警功能,還能起到預(yù)防砂泵打空泵的作用。
結(jié)語

原泵池液位自控系統(tǒng)由于E27系列調(diào)節(jié)器設(shè)備的老化,控制環(huán)節(jié)多,不僅設(shè)備(進(jìn)口)投資大(1臺調(diào)節(jié)器1.4萬元),且因采用了伺服放大器(價值1千元)驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu),故障率比較高。而用國產(chǎn)AI-808調(diào)節(jié)器,投資成本僅2千元(含應(yīng)用功能模塊),僅為進(jìn)口調(diào)節(jié)器七分之一,還可以省去一臺伺服放大器,數(shù)字顯示直觀,操作簡便,備有高低報(bào)警輸出,提高了自動控制的功能和穩(wěn)定性。

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